目(mu)前,化(hua)(hua)肥行業污水產量大、水質復雜(za),含有(you)氨氮、有(you)機物、硫(liu)化(hua)(hua)物、揮發酚及油(you)類(lei)等污染物,處(chu)理(li)有(you)一定的(de)難(nan)度。化(hua)(hua)肥污水處(chu)理(li)工(gong)藝(yi)成(cheng)功案例較(jiao)多(duo),應用和(he)成(cheng)功的(de)是厭氧(yang)- 好氧(yang)(A/O)工(gong)藝(yi)。
A/O 工(gong)(gong)藝(yi)是通過在生(sheng)物池中(zhong)產生(sheng)厭氧(yang)、好氧(yang)反應,達(da)到脫氮除磷并降(jiang)解污水(shui)(shui)(shui)中(zhong)有(you)機物的(de)一種(zhong)污水(shui)(shui)(shui)處理工(gong)(gong)藝(yi)[1]。李(li)慶廣(guang)介紹了(le)A/O 工(gong)(gong)藝(yi)在山(shan)西某(mou)化(hua)(hua)肥污水(shui)(shui)(shui)處理的(de)工(gong)(gong)程(cheng)應用(yong),該系統(tong)(tong)運(yun)(yun)行穩定(ding),出(chu)水(shui)(shui)(shui)水(shui)(shui)(shui)質(zhi)良好,運(yun)(yun)行費用(yong)為1.594 元/t[2];韓憲平介紹了(le)吹脫-A/O 一體生(sheng)化(hua)(hua)工(gong)(gong)藝(yi)在江蘇某(mou)化(hua)(hua)肥廢水(shui)(shui)(shui)*工(gong)(gong)程(cheng)實(shi)踐,系統(tong)(tong)運(yun)(yun)行穩定(ding),出(chu)水(shui)(shui)(shui)達(da)到回用(yong)標準,回用(yong)作(zuo)循環冷卻水(shui)(shui)(shui),實(shi)現污水(shui)(shui)(shui)*,處理成(cheng)本(ben)為1.345 元/t[3];范健介紹了(le)臭氧(yang)氧(yang)化(hua)(hua)- 活性炭過濾- 反滲透工(gong)(gong)藝(yi)在山(shan)西某(mou)煤化(hua)(hua)工(gong)(gong)污水(shui)(shui)(shui)回用(yong)于鍋爐補給水(shui)(shui)(shui)中(zhong)的(de)工(gong)(gong)程(cheng)實(shi)例,系統(tong)(tong)運(yun)(yun)行穩定(ding),出(chu)水(shui)(shui)(shui)實(shi)現回用(yong),處理成(cheng)本(ben)為1.74 元/t[4]。
本(ben)文介紹了A/O 工(gong)藝在(zai)某化(hua)肥(fei)廠大型(xing)合成氨及尿素(su)生產裝置污(wu)水(shui)處理(li)中(zhong)(zhong)的實際應(ying)用(yong)情況。污(wu)水(shui)中(zhong)(zhong)主要污(wu)染物COD 為(wei)500~800 mg/L,氨氮的質量濃(nong)度在(zai)80.0 mg/L。
1 工藝介紹
1.1 工藝流程
主體工藝(yi)為“A/O+ 絮凝過濾”:污(wu)(wu)水首(shou)入(ru)(ru)(ru)預曝(pu)池(chi)(chi)格柵(zha)井(jing),經(jing)(jing)機械格柵(zha)、除砂器處理(li)后進(jin)入(ru)(ru)(ru)預曝(pu)池(chi)(chi),在預曝(pu)池(chi)(chi)內投加混(hun)凝劑(ji),經(jing)(jing)攪拌反應后自流(liu)(liu)至(zhi)一(yi)沉(chen)池(chi)(chi),在一(yi)沉(chen)池(chi)(chi)內經(jing)(jing)固液分離后上清(qing)液自流(liu)(liu)至(zhi)A 池(chi)(chi),然后進(jin)入(ru)(ru)(ru)O 池(chi)(chi),O 池(chi)(chi)出水部(bu)(bu)分進(jin)入(ru)(ru)(ru)二(er)沉(chen)池(chi)(chi),部(bu)(bu)分回(hui)流(liu)(liu)至(zhi)A 池(chi)(chi),二(er)沉(chen)池(chi)(chi)的污(wu)(wu)泥全部(bu)(bu)回(hui)流(liu)(liu)至(zhi)A 池(chi)(chi)內,往(wang)復循環。
1.2 主要設計參(can)數
設(she)計(ji)進水和出水水質要求見(jian)表1。
表1 設計進水(shui)和出水(shui)水(shui)質
Tab.1 Influent and effluent water quality designing
反硝(xiao)化A 池1 座,有(you)效容(rong)積(ji)(ji)11 000 m3,HRT 為11 h,泥(ni)齡(ling)50~100 d。污(wu)泥(ni)和MLVSS 的質(zhi)量濃度(du)分(fen)別為6.0~8.0 和4.0~6.0g/L;硝(xiao)化液(ye)回流(liu)體積(ji)(ji)比200%~300%,污(wu)泥(ni)回流(liu)體積(ji)(ji)比50%~100%,COD 容(rong)積(ji)(ji)負荷1.10 kg/(m3·d),COD 污(wu)泥(ni)負荷0.22 kg/(kg·d),為防止污(wu)泥(ni)沉(chen)積(ji)(ji),設置4 臺水(shui)下攪拌機。
A 池對O 池回流(liu)來的硝化液進行(xing)反硝化,在缺氧條(tiao)件下,通過兼(jian)性厭氧反硝化菌作(zuo)用,以(yi)(yi)污(wu)水中有(you)機物(wu)作(zuo)為電子(zi)供體,硝態氮作(zuo)為電子(zi)受體,將硝酸鹽和亞硝酸鹽轉化成氮氣,去除TN。活(huo)性污(wu)泥(ni)中的聚磷菌在這一過程中大量吸(xi)收污(wu)水中的BOD,并將污(wu)泥(ni)中的磷以(yi)(yi)正磷酸鹽的形式(shi)釋(shi)放到混合液中[5-6]。
O 池1 座:分為(wei)5 格(ge),總有效(xiao)容積22 500m3,HRT為(wei)22.5 h,泥齡80~100 d,MLSS 和MLVSS 的(de)質量濃度分別為(wei)6.0~8.0 和4.0~6.0 g/L,硝化液回(hui)流體積比(bi)200%~300%,污泥回(hui)流體積比(bi)50%~100%,(COD +NOD)容積負荷0.49 kg/(m3·d),(COD+ NOD)污泥負荷為(wei)0.10 kg/(kg·d)。
2 污泥培養和馴化
2.1 污泥接種
(1)泥(ni)餅投(tou)加:將800 t 污(wu)泥(ni)濾餅至A 池(chi)(chi)內,并用壓縮(suo)空氣、工業水(shui)將鏟至A 池(chi)(chi)內的污(wu)泥(ni)濾餅沖開,按質(zhi)量(liang)分數80%的含水(shui)量(liang)計(ji)算,800 t 污(wu)泥(ni)濾餅能使(shi)系統內污(wu)泥(ni)的質(zhi)量(liang)濃度達到4 g/L。
(2)場(chang)內活(huo)性(xing)污(wu)(wu)泥(ni)投(tou)加(jia):用2 臺泵(beng)分別將(jiang)2 個(ge)濃縮池(chi)(chi)儲存的生(sheng)(sheng)化(hua)活(huo)性(xing)污(wu)(wu)泥(ni)打到(dao)A 池(chi)(chi);2 個(ge)濃縮池(chi)(chi)約儲存活(huo)性(xing)污(wu)(wu)泥(ni)1 000 m3,質量(liang)濃度按50 g/L 計(ji)算,能使系統內污(wu)(wu)泥(ni)的質量(liang)濃度增加(jia)1 g/L,這(zhe)樣系統內污(wu)(wu)泥(ni)的質量(liang)濃度達到(dao)5 g/L。在生(sheng)(sheng)化(hua)剩余污(wu)(wu)泥(ni)管線上接(jie)管線至A 池(chi)(chi),將(jiang)生(sheng)(sheng)化(hua)剩余污(wu)(wu)泥(ni)排到(dao)A 池(chi)(chi);將(jiang)小A/O 活(huo)性(xing)污(wu)(wu)泥(ni)打到(dao)A 池(chi)(chi)。運行A 池(chi)(chi)推流(liu)器及O 池(chi)(chi)曝氣;開硝化(hua)液回(hui)流(liu)。投(tou)加(jia)污(wu)(wu)泥(ni)后,開始做水質分析,污(wu)(wu)泥(ni)、DO含量(liang)分析。
2.2 悶曝
污(wu)泥(ni)接種后,O 池需要悶(men)曝(pu),悶(men)曝(pu)時間現場定(約2~3 d);悶(men)曝(pu)氣量(liang)現場定。悶(men)曝(pu)期間,二沉(chen)池刮泥(ni)機須(xu)正常運(yun)行(xing)、開二沉(chen)池回流。
悶曝同(tong)時補充(chong)碳(tan)源:白糖(tang)加(jia)(jia)到反應池(chi)、淀(dian)粉(fen)(fen)(fen)加(jia)(jia)到A 池(chi)進(jin)水廊道,每天(tian)(tian)分2 次(ci)投(tou)(tou)加(jia)(jia)早上8:00-9:00 投(tou)(tou)加(jia)(jia)一半,下午3:00-4:00 投(tou)(tou)加(jia)(jia)一半。第(di)1 天(tian)(tian)投(tou)(tou)加(jia)(jia)1 t白糖(tang)、1 t 淀(dian)粉(fen)(fen)(fen);第(di)2 天(tian)(tian)投(tou)(tou)加(jia)(jia)1.5 t 白糖(tang)、1.5 t 淀(dian)粉(fen)(fen)(fen);第(di)3天(tian)(tian)投(tou)(tou)加(jia)(jia)2 t 白糖(tang)、2 t 淀(dian)粉(fen)(fen)(fen)。
每天對各監測點(dian)進行(xing)COD、氨氮含(han)量分析3 次(ci),DO 和污泥含(han)量化驗1 次(ci);自(zi)第(di)2 天開始分析生(sheng)物(wu)相。
2.3 污泥強化培(pei)養
全面向系統內(nei)投(tou)加營(ying)養物質,補(bu)充碳源:第1 天(tian),投(tou)加2 t 白(bai)糖、2 t 淀(dian)粉(fen);第2 天(tian),投(tou)加1.5 t 白(bai)糖、1.5 t淀(dian)粉(fen);第3 天(tian),投(tou)加1 t 白(bai)糖、1 t 淀(dian)粉(fen);第4 天(tian),投(tou)加1 t白(bai)糖、1 t 淀(dian)粉(fen)。
在(zai)A 池進(jin)水廊道(dao)補充(chong)磷鹽(yan),每天早上按m(COD):m(N):m(P)=200:5:1 的比例,向系(xi)統內投加磷鹽(yan)。
在O 池進水口處補充堿(jian)度(du),前3 d 初步分別按200、300、400 kg 投(tou)加(jia),具體情況根據(ju)二沉池出(chu)水剩余堿(jian)度(du)調(diao)整投(tou)加(jia)量(保持(chi)≥200 mg/L)。
在(zai)污泥(ni)回流(liu)池(chi)投(tou)加促生(sheng)劑,每天投(tou)加3 桶,每8 h投(tou)1 桶,在(zai)反應(ying)池(chi)投(tou)加聚(ju)合鋁鐵,按10mg/L 的量投(tou)加。
3 裝置運行狀況
3.1 運行條件
通過生物接種和(he)(he)馴(xun)化(hua),A/O 工藝進(jin)水(shui)(shui)氨氮的質(zhi)量(liang)(liang)濃(nong)度在(zai)(zai)20~30 mg/L,COD 約為420 mg/L,達到要求的運轉(zhuan)負(fu)荷。在(zai)(zai)穩定運行期間,水(shui)(shui)溫25~35℃,pH 在(zai)(zai)8.0~8.5,進(jin)水(shui)(shui)體積流(liu)量(liang)(liang)為70 m3/h,MLSS 和(he)(he)MLVSS的質(zhi)量(liang)(liang)濃(nong)度分別為6.0~8.0 和(he)(he)4.0~6.0 g/L,污泥回流(liu)體積比50%~100%。
3.2 A/O 工段處理效果(guo)
3.2.1氨(an)氮去(qu)除效果
根據連續15 d 的運(yun)行檢測數據,A/O 工藝對氨氮(dan)處理(li)效(xiao)果(guo)如圖1 所(suo)示(shi)。
從圖(tu)1 可以看(kan)出(chu),連續15 d 進水NH3-N 的質量(liang)濃度為(wei)59.5~81.8 mg/L,平均73.8 mg/L,出(chu)水NH3-N的質量(liang)濃度<3.0 mg/L,平均為(wei)1.51 mg/L,去除率大(da)于97%,系統脫氮效果非常(chang)好(hao),達到(dao)了(le)設計出(chu)水要求(qiu)。
3.2.2有機(ji)物(wu)去除效果
根據15 d 連續運行(xing)監測數據,A/O 工藝對COD和(he)油(you)的(de)去除效(xiao)果(guo)見圖(tu)2 和(he)圖(tu)3。
從圖2 可看出,在進水COD 為(wei)214~320 mg/L、平(ping)均為(wei)254 mg/L 的(de)情況下,出水COD 為(wei)64.9~70.6mg/L,平(ping)均68.5 mg/L,平(ping)均去(qu)(qu)除率為(wei)72.5%,這說明A/O 工(gong)藝(yi)在去(qu)(qu)除NH3-N 的(de)同時(shi),對COD 也具有良好的(de)去(qu)(qu)除效果。
從圖3 可以看出,進(jin)水(shui)油(you)的質量濃(nong)度在(zai)15~65mg/L 波動,出水(shui)在(zai)0.12~7.8 mg/L,大(da)部(bu)分(fen)在(zai)0.5 mg/L以下,平均去除率達到95.9%。個別進(jin)水(shui)的含(han)油(you)量過大(da),出水(shui)時有超(chao)標現象(xiang)。
3.2.3懸浮物去(qu)除效果(guo)
由(you)于活性污泥(ni)存(cun)在巨大的(de)(de)表(biao)面(mian)積,而表(biao)面(mian)又含有(you)具有(you)黏性的(de)(de)多糖類(lei)物質,因此,活性污泥(ni)具有(you)吸附(fu)能(neng)力(li),可(ke)以(yi)在較(jiao)短時間內吸附(fu)污水(shui)中處于懸(xuan)浮(fu)狀(zhuang)態和膠體狀(zhuang)態的(de)(de)物質。A/O 工藝對懸(xuan)浮(fu)物的(de)(de)去除效果見圖4。
由圖4 可以看出,進水SS 的質量濃度(du)為73~92mg/L,出水SS 的質量濃度(du)均在30 mg/L 以下,去除率為63%~77.5%,平均為70.9%,達到設(she)計要求。
3.3 絮凝、過濾單元處理效果
污水(shui)經A/O 工藝之后,出(chu)水(shui)COD 在64.9~70.6mg/L,達不到外(wai)排水(shui)的水(shui)質要(yao)求,為(wei)進一(yi)步(bu)降低COD,對污水(shui)進行絮(xu)凝過(guo)濾處(chu)理,出(chu)水(shui)水(shui)質見(jian)圖5。
由圖5 可以看出,絮凝過濾對(dui)COD 去(qu)除率(lv)平均(jun)在21%,出水COD 平均(jun)為54.1 mg/L,達到外排水水質要(yao)求。
3.4 成本分析
該(gai)工程(cheng)處(chu)(chu)理(li)水(shui)的(de)體積流量(liang)為(wei)5 400m3/d,工程(cheng)總投資(zi)為(wei)580 萬元(yuan),廢水(shui)處(chu)(chu)理(li)運行成本分析見表(biao)2。主要成本在于藥劑及營養物質的(de)消耗,處(chu)(chu)理(li)成本為(wei)1.1元(yuan)/m3。
表2 裝置運行費用及成本
Tab.2 Unit operating costs
3 結論
總體來說,A/O 工藝(yi)簡(jian)單、操作維護(hu)方(fang)便(bian)、能耗(hao)低、維護(hu)方(fang)便(bian)、運(yun)行穩(wen)定,具有很好的(de)脫氮(dan)功能和較高的(de)COD 去(qu)(qu)(qu)除(chu)能力。本工程連續15 d 進水(shui)NH3-N的(de)質(zhi)(zhi)量濃(nong)度為(wei)59.5~81.8 mg/L,出(chu)(chu)水(shui)NH3-N 的(de)質(zhi)(zhi)量濃(nong)度<3 mg/L,去(qu)(qu)(qu)除(chu)率(lv)在97%以上;進水(shui)COD 在214~ 320 mg/L,出(chu)(chu)水(shui)COD 在64.9~70.6 mg/L,平均(jun)68.5 mg/L(經混凝過濾后為(wei)54.1 mg/L),平均(jun)去(qu)(qu)(qu)除(chu)率(lv)為(wei)72.5%;除(chu)油率(lv)高達(da)95.9%,對懸浮(fu)物的(de)去(qu)(qu)(qu)除(chu)也達(da)到70.9%。系統出(chu)(chu)水(shui)*符合設計(ji)要求。同時,處理(li)成本較低,為(wei)1.1 元(yuan)/t 左右,具有顯著的(de)環境效益和經濟效益。
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